对含铁物料“吃干榨尽”进行资源循环再利用是当今钢铁企业的共同课题。如何解决这一问题?北营公司经过探索实践,找到了一条含铁物料高效回收的新途径。截至一季度,北营冶金渣公司共回收粒钢8.19万吨,有效降低了炼钢工序钢铁料消耗,为企业创效1.35亿元。 一直以来,钢渣经过处理后生成的低位回炉铁因为含铁量较低,渣铁分离较差,无法满足炼钢生产工艺要求,不能实现资源再利用,像“鸡肋”一样,食之无味,弃之可惜。大量的低位回炉铁堆积在场地,北营冶金渣公司干部职工看在眼里,急在心上,决定钢渣里“淘宝”,开展粒钢回收攻关。该公司组建技术攻关组,攻关人员查阅了大量的生产操作及工艺资料,并结合生产实际,对生产流程进行大胆革新,自行设计制造了粒钢提纯回收******,优化生产工艺,全力以赴将“宝贝”从钢渣里“淘”出来。 2018年底至2019年初,北营冶金渣公司陆续在二焦场地、四百平场地,矿山场地建设了三条粒钢回收******,采用低磁滚筒生产工艺,将低位回炉铁提纯加工成高品质粒钢,供炼钢使用。三条粒钢回收******完全由该公司自行设计制造,并自行制作皮带运输线、皮带安全走桥、料仓、振动筛等设备。他们还科学规划安装场地,将粒钢******建在钢渣处理产线约10米处,缩短装载机上料路径。利用场地高度差保证装载机上料高度和皮带水平运行,避免电机因低位回炉铁重量较大造成超载使用,减少设备故障,以****的投入完成了******建设。三条粒钢回收******投产后,生产效果良好,成功产出含铁量达到70%以上的高品质粒钢,完全能满足炼钢工序生产使用标准。 三条粒钢回收**********日产粒钢300吨,目前随着低位回炉铁存量减少,日产粒钢保持在200吨左右,实现了含铁物料资源的再利用,降低了炼钢工序生产成本,成为北营公司新的效益增长点。